上海石化股份水质净化厂四期扩建工程 上海市政工程设计研究院 一、 工程概况 1、项目背景 上海石化股份有限公司自1972年开始兴建大型石油化工联合企业以来,历经一、二、三期建设,已拥有从原油到化工、晴纶、塑料等主要产品的生产厂以及热电、机修、自来水、水质净化厂等辅助厂和包括海、陆四个装卸运输系统的大型石化企业。厂区人口10万人,占地面积15.76km2。 上海石化股份有限公司水质净化厂一、二期工程设计规模为8.4万m3/d,随着股份公司三期工程30万吨乙烯生产厂及装置的上马,水质净化厂进行了三期扩建,达到13.88万m3/d。1997年,炼化部的几个分厂及装置的增加,工业废水的水量也随之增加,严重影响随塘河的水环境质量,1998年年底,水质净化厂四期扩建工程建成投产(规划10万m3/d,已投产5万m3/d)。由于接纳废水的水质水量变化较大故在厂外设有调节池。 2、水质净化厂现状 水质净化厂一期工程于1977年投产,设计规模5.5万m3/d,采用鼓风曝气工艺;二期工程于1984年12月投产,设计规模增加至8.6万m3/d,也采用鼓风曝气工艺;三期工程在一、二期的基础上,根据处理要求的提高、水量增加至13.88万m3/d,采用二段法处理工艺,即第一段利用一、二期的设施采用鼓风曝气,第二段增加三槽式氧化沟工艺。四期工程的扩建对老设施已无改造余地,只能利用西侧氧化塘等余地,和三期工程完全分开,自成系统。一、二、三、四期工程均由上海市政工程设计研究院设计。 3、建设规模及建设周期 水质净化厂四期扩建工程的设计规模为10万m3/d,建设周期2年,投产日期1998年12月。 4、工程投资 水质净化厂四期扩建工程初步设计概算为人民币9869.97万元,决算费用为人民币8102.34万元。 二、设计水质 污水经生物处理后入氧化塘经随塘河自流或由4#泵站唧入杭州湾,设计进出水水质详见下表3-24所示: 表3-24 污水厂设计进出水水质表 | 设计进水水质 | 设计出水标准 | PH值 | 6~9 | | BOD5(mg/L) | <400 | 15 | CODcr(mg/L) | <700 | 70 | 氰化物(以CN-计) (mg/L) | 1 | 0.1 | 硫化物(以S-计) (mg/L) | 10 | 0.2 | 油 (mg/L) | 10 | 2 | 氨氮 (mg/L) | <35 | 15 |
三、工艺流程 水质净化厂四期扩建工程污水处理也是采用二段活性污泥法。污泥处理采用直接浓缩脱水,工艺流程图3-22所示: 四、工艺设计主要特点及工艺设计参数 1、工艺设计主要特点 水质净化厂三期工程扩建时由于有去除氨氮的要求,且又是在一、二期工程的基础上进行扩建,从技术可靠性、经济合理性及实施可能性进行多方案综合比较和论证后,污水处理采用二段活性污泥处理系统,利用各段活性污泥微生物的各自特点,在第一段负荷较高用以去除含碳有机物,第二段负荷较低构成硝化条件以去除氨氮。第一段曝气系统利用一、二期的曝气池及沉淀池;第二段曝气系统采用三槽轮换氧化沟,兼有沉淀功能,不需另设最终沉淀池,又无污泥回流系统。污泥经消化、重力浓缩脱水后,干化填埋处置。 水质净化厂四期扩建工程是在三期的基础上进行的,其进出水水质同三期。故污水处理工艺也采用二段活性污泥处理系统,只是根据三期的运行效果,在一、二段曝气池的设计参数略加调整,曝气设备采用效率高的倒伞型叶轮。即第一段曝气系统采用传通的卡鲁塞尔氧化沟和中间沉淀池;第二段曝气系统采用2000型的卡鲁塞尔氧化沟和最终沉淀池。污泥经重力浓缩脱水后,经干化后填埋处置。 2、工艺设计参数 四期扩建工程工艺设计主要参数见表3-25所示: 表3-25 四期工程工艺设计主要参数表 构筑物名称 | 设 计 主 要 参 数 | 1、机械粗格栅 | 近期采用1套,远期2套,每套宽1.5m,栅条净距为25mm,流速0.57m/s | 2、进水泵房 | 采用立式离心污水泵,近期3台,2用1备;远期6台,4用2备。每台流量1302m3/h,扬程13m,功率75kw | 2、细格栅井 | 近期采用1套,远期2套,每套宽2.0m,栅条净距为10mm,流速0.57m/s | 3、旋流式沉砂池 | 近期1座,远期2座,有效直径4.88m,有效水深0.67m,停留时间0.36min,旋流速度0.3m/s | 4、第一段曝气池 | 采用卡鲁塞尔氧化沟。近期1座,远期2座。每座有效容积3881m3,污泥负荷1.76kgBOD5/(kgMLSS.d),混合液浓度3kg/m3,产泥率0.6kgSS/kgBOD5,BOD5去除率60%,泥龄~1d,停留时间1.86h,平均需氧量6000kg/d,最大需氧量365kg/h。配置直径3m的倒伞型叶轮5套,每套功率45kw,每只供氧量76.5kgO2/h | 5、中间沉淀池 | 采用辐流式沉淀池,近期1座,远期2座,每座直径40m,有效水深4m,近期总的有效容积8792m3,水力负荷1.04m3/m2.h,停留时间3.4h,污泥固体通量5.6kgSS/m2.h,剩余污泥量2000m3/d,回流率100% | 6、第二段曝气池 | 采用2000型卡鲁塞尔氧化沟。近期1座,远期2座。每座好氧段有效容积21087m3,缺氧段有效容积6700m3,污泥负荷0.126kgBOD5/(kgMLSS.d),混合液浓度3kg/m3,产泥率0.4kgSS/kgBOD5,泥龄20.0d,停留时间13.5h,平均需氧量15383kg/d,最大需氧量979kg/h。好氧区配置直径3.75m的倒伞型叶轮5套,每套功率132kw(双速,低速为85kw),每只高速供氧量264kgO2/h,缺氧区配置水下搅拌机4套,每套搅拌机的功率为13.5kw | 7、污泥浓缩池 | 采用重力浓缩污泥浓缩池,近期2座,远期4座。每座直径20m,近期总的有效容积2512m3,污泥负荷33kgSS/m2.d,停留时间23.8h。浓缩后污泥含固率3%,污泥量507m3/d | 8、污泥均质池 | 近期1座,远期2座,每座直径14m,近期总有效容积461.5m3,停留时间22h | 9、污泥脱水机房 | 新建污泥脱水机房1座,近期配置2套带式压滤机,远期配置4套。每套带宽2m。近期脱水机总能力31.2m3/h,脱水时间16h,高分子助凝聚投量0.003kg/kg泥,聚合铝投量0.28kg/kg泥,脱水后污泥含固率18%,污泥量84.5m3/d |
五、运行管理 1、运转资料 四期扩建工程于1998年底投入试运行,由于未达到设计负荷,使得氨氮、BOD5等出水指标远远低于设计值,从统计资料分析,1999年污水处理总量为16.60万m3/d,1999年运行资料汇总表3-26所示: 表3-26 水质净化厂四期1999年污水处理年表 年 份 | 项目 | 进 水(mg/L) | 出 水(mg/L) | 平均处理 效率(%) | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 1999 | PH | 10.00 | 7.29 | 8.53 | 8.13 | 7.17 | 7.60 | | | CODcr | 688.00 | 65.30 | 376.00 | 120.60 | 27.40 | 58.99 | 85.10 | | BOD5 | 474.00 | 64.00 | 163.73 | 21.10 | 1.00 | 6.00 | 95.40 | | 硫化物 | 24.50 | 0.05 | 0.70 | 0.26 | 0.01 | 0.03 | 95.47 | | 氰化物 | 9.92 | 0.01 | 0.34 | 1.45 | 0.00 | 0.11 | 67.12 | | 油 | 45.10 | 1.88 | 10.68 | 9.29 | 0.20 | 1.34 | 88.60 | | 氨 氮 | 49.80 | 8.00 | 18.67 | 18.00 | 0.10 | 2.5 | 89.10 | | 悬浮物 | 511.00 | 23.00 | 173.51 | 128.70 | 2.00 | 9.67 | 94.56 |
2、运转资料分析 由上表表明,出水水质中CODcr、BOD5、SS及氨氮的平均值均小于设计值,但在四期工程投产前,氨氮指标较不稳定,超标值较多;四期工程1999年上半年未达到正常运行状态,上表仅为9~12月的生产报表。 3、实际能耗与运行费用 根据水质净化厂提供的资料,实际能耗及运行费用见表3-27所示: 表3-27 水质净化厂实际能耗及运行费表 项 目 | 单 位 | 年 份 | 1999 | 能 耗 | kw.h/m3 | 0.48 | kw.h/kgCODcr | 0.98 | 运行费 | 元/m3 | 0.48 | 元/kgCODcr | 0.96 |
4、管理特色 上海石化股份有限公司水质净化厂自建成投产至今,在总公司的统一领导下,进行全面管理,严格控制,各分厂及装置的排污口均设置采样点,每天随机采样2~3次,遇到违规者,严厉处罚。从而保证水质净化厂污水处理系统正常有效地运行,出水达标排放。 水质净化厂内设有车间、生产、化验、设备等管理机构。每天除了混合水样测定外,同时对控制指标如CODcr采取2h测定一次;各机械设备随时保养及时更换易损件;沉淀池出水槽每星期清洗一次,池面漂浮物随时清理。从而保证水质净化厂正常可靠地运行。 六、平面布置图 水质净化厂四期平面布置图详见下图3-23所示: 图3-23 水质净化厂四期平面布置图
|