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水解—接触氧化工艺处理纺织综合废水

论文类型 技术与工程 发表日期 2004-02-01
来源 工业用水与废水
作者 肖玉南,陈季华,赵晓华,杨晓波
摘要 肖玉南1,陈季华1,赵晓华2,杨晓波1 (1.东华大学 环境科学与工程学院,上海  200051;2.溢达纺织有限公司,广东 佛山 528500)   摘要:广东省溢达纺织有限公司纺织综合废水水质参数:PH值=10-14,ρ(CODCr)=1000-1500 mg/L,ρ(BOD5)=300-450 mg/L,ρ(SS)=300 mg/L,ρ(S2 ...

肖玉南1,陈季华1,赵晓华2,杨晓波1
(1.东华大学 环境科学与工程学院,上海  200051;2.溢达纺织有限公司,广东 佛山 528500)

  摘要:广东省溢达纺织有限公司纺织综合废水水质参数:PH值=10-14,ρ(CODCr)=1000-1500 mg/L,ρ(BOD5)=300-450 mg/L,ρ(SS)=300 mg/L,ρ(S2-)=3 mg/L,水温40-50℃,色度400-600倍。采用水解酸化-生物接触氧化法处理,运行结果表明,处理后出水:pH=7-8,ρ(CODCr)=89 mg/L,ρ(BOD5)=20 mg/L,ρ(SS)=54 mg/L,ρ(S2-)=0.8mg/L,色度3l倍,符合排放要求。
  关键词:纺织废水;废水处理;水解酸化;接触氧化
  中图分类号:X791   文献标识码:B   文章编号:1009—2455(2004)01

Treatment of Combined Wastewater from Textile Industry by A Hydrolysis-Contact OXidation Process
XIAO Yu-nan1,CHEN Ji-hua1,ZHAO Xiao-hua2,YANG Xiao-bo1
(1.School of Environmental Engineering and Science,Donghua University,Shanghai 200051,China;2.Yida Textile Co.,Ltd.,Foshan 528500,China)

  Abstract:The quality parameters of the combined wastewater from the textile production of Guangdong Yi-da Textile Co.,Ltd.were:PH=10-14,ρ(CODCr)=1000-1500 mg/L,ρ(BOD5)=300-450 mg/L,ρ(SS)=300 mg/L,ρ(S2-)=3 mg/L,water temperature=40-50℃,and chroma=400-600 times. The wastewater was treated by a process of hydrolytic acidification-biological contact oxidation. The results of the operation showed that the quality parameters of the effluent water the treatment were as follows: pH=7-8,ρ(CODCr)=89 mg/L,ρ(BOD5)=20 mg/L,ρ(SS)=54 mg/L,ρ(S2-)=0.8mg/L,and chroma=31 times, indicating that the quality of the treated wastewater met the discharge standard.
  Key words: wastewater from textile industry; wastewater treatment;hydrolytic acidification;contact oxidation

  广东溢达纺织有限公司是集棉纺、染纱、梭织、针织、后整理及制衣一条龙生产的大型纺织企业,主要产品为纯棉布料和成衣。为适应发展的需要,公司于2000年11月投资2700多万元建成1套17000m3/d废水处理工程。

1 废水水量、水质及排放标准

  综合废水主要来源于染纱、后整理和洗水车间及少量生活污水:染纱废水10000-13000m3/d,后整理排放强碱性废水约2000m3/d,制衣厂洗水排放废水约1000m3/d。其中丝光废水和部分染纱废水共约3000m3/d,先经过锅炉废气除硫系统,再进入污水处理系统。该工程设计日处理废水17000m3,目前实际日处理废水15000m3。废水水质情况和处理系统执行纺织染整工业污染排放标准GB4287-92一级排放标准,见表1。

表1  废水水质及排放标准

项目

废水水质

排放标准

ρ(CODCr)/(mg·L-1)

1000-1500

≤100

ρ(BOD5)/(mg·L-1)

300-450

≤25

ρ(SS)/(mg·L-1)

300

≤70

ρ(S2-)/(mg·L-1)

3

≤1.0

pH值

10-14

6-9

水温/℃

40-50

 

色度/倍

400-600

≤40


2 废水处理工艺流程

   废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、碱液、纤维杂质及无机盐,同时染料结构中硝基和胺基化合物对微生物具有较大的毒性。由于染色的前后处理、后整理的丝光、精炼及制衣厂的漂洗使用烧碱和大小苏打,使得废水呈强碱性;生产过程还使用柔软剂、洗涤剂、防缩剂等直链有机物,这些化合物能抑制微生物酶的活性。染纱过程采用活性染料,染料的上染率较低,废水中残留的染料较多,色度较深,废水m(BOD5)/m(CODCr)=0.3,可生化性较差,故采用水解酸化—生物接触氧化-砂滤处理工艺。由于车间产生的废水常在40-50℃不适合微生物生长,因此水解酸化前采用两套混凝土冷却塔进行降温,具体工艺流程见图1。

3 主要构筑物

3.1 格栅井
  采用机械格栅,型号WGS-1283,功率ρ=1.1 kW,格栅宽度1080mm,栅距3mm,用定时器控制格栅的运行;同时还设置一人工格栅。
3.2 集水池
  集水池有效容积为230m3,通过向集水井加浓硫酸调节废水的pH值至7-9.5。用4台提升泵(将废水提升至冷却塔),型号IS200-150-250,功率ρ=37kW。
3.3 降温调节池
   调节池直径40m,池高5m(地下1m),有效容积为5000m3。池中设置混凝土冷却塔,塔平面尺寸L×B=8500mm× 8500mm。塔在调节池直径上、离近端池壁9.5m处。废水从集水井经一次提升泵提升至冷却塔顶。废水经喷洒装置下端的反射板均匀洒落到填料层。池内安装4台循环冷却泵(2用2备),型号IS200-150-250,功率ρ=22kW;4台二次提升泵(提升到水解酸化池,2用2备),型号IS200-150-250,功率ρ=30kW。当进水水温高于39℃时,循环冷却泵自行启动,进行循环冷却。
3.4 水解酸化池
   采用2套并列的水解酸化系统,均采用脉冲进水,升流式接触工艺。8套脉冲器规格为φ1800mm×1800mm,水解酸化池底布置多排穿空管,废水从池底进入,水解酸化池内置2层聚氯乙性填料,停留时间为13h,有效容积9200m3
3.5 好氧池
   采用2套并列的接触氧化系统,配备IS200-150-250,功率ρ=22kW,共24台射(16用8备),每台射流泵配备8套射流器,装填立体波纹填料,孔径为φ200mm,每套共4段,采用推流式进水,停留时间为12h效容积8500m3,气水比为9:1,容积负荷为[BOD5]/(m3·d)。
3.6 二沉池
   采用平流式沉淀池,长宽比为5:1,平流速度v=0.1 m/min,q=0.7m3/(m2·h),沉淀池2台虹吸排泥机,型号SXH-12,跨距L=11.6m,行车速度v=1.73m/min,整机功率N=4.4kW。
3.7 砂滤池
   石英砂粒径1-2mm,厚度为60cm,设计滤速为0.1m/min,气冲强度:15-20L/(s·m2)水冲强度:2-5L(s·m2)。
3.8 清水池
   清水池接纳砂滤池出水,并用于砂滤池反冲洗,清水池有效容积为640m3。当水质出现异常时,投加10%次氯酸钠溶液进行氧化脱色,废水达标排放。

4 处理效果

  调试时,系统处理水量开始维持在15000-6000m3/d,基本达到设计负荷。调试初期厌氧随脱色率偏低,仅为50%,为解决这一问题,10d内连续向水解酸化池投加100t活性污泥,使水解酸化池污泥总量达600t,同时每天投加10t粪便l两个月后,出水中各项污染因子均达到排放际准。连续两周的检测平均值见表2和表3。

表2 废水处理效果检测数据

项目

进水

出水

去除率%

pH值

11-14

7-8

 

ρ(CODCr)/(mg·L-1)

1050

89

91.5

ρ(BOD5)/(mg·L-1)

350

20

94.3

ρ(NH3-N)/(mg·L-1)

13

5

61.5

ρ(SS)/(mg·L-1)

310.5

54

82.6

ρ(S2-)/(mg·L-1)

3.2

0.8

75

色度/倍

450

31

93.3

表3  沿程污染物的去除率

项目

水解酸化池

好氧池

二沉池

砂滤池

进水

出水

去除率/%

进水

出水

去除率/%

进水

出水

去除率/%

进水

出水

去除率/%

ρ(CODCr)/(mg·L-1)

1050

840

20

840

162

80.7

162

127

21.6

127

89

29.9

ρ(BOD5)/(mg·L-1)

350

461

-32

461

51

88.9

51

32

37.2

32

20

37.5

ρ(SS)/(mg·L-1)

310.5

279

10

279

227.5

18.5

227.5

81

64.4

81

54

33.3

ρ(S2-)/(mg·L-1)

3.2

2.11

34.1

2.11

0.96

54.5

0.96

0.88

8.3

0.88

0.8

9.1

色度/倍

450

137

69.5

137

41

70.1

41

35

13.1

35

3111.4

5 运行过程存在的问题及改进措施

5.1 加硫酸亚铁除硫
  由于染料车间使用的染料均为活性染料,并没有使用硫化染料,所以原来对硫化物问题没有引起足够的重视。但实际运行中发现好氧池的需氧量远大于设计值,而且水解酸化池发出的臭味严重。经化验,发现水解酸化池出水的硫化物偏高,有时高达20mg/L,平均值为10-15mg/L。硫化物主要来源于生产车间使用保险粉和元明粉,锅炉房利用碱性废水进行烟气脱硫,废水调节pH值时投加的硫酸在水解酸化池发生一系列化学反应,转化为低价态还原性的硫化物。在水解酸化池进水投加100mg/L的硫酸亚铁(以Fe2+计)脱硫效果较为明显,水解酸化池出水硫化物降为3-5mg/L,最终出水水质和恶臭现象得到明显改善。
5.2 加大射流泵的叶轮,提高溶解氧
  初始调试阶段好氧池供气量难于满足微生物的正常需求,好氧池前两段由于有机物负荷高,托氧量较大,射流泵全开时溶解氧低于1 mg/L,睡过加大所有射流泵的叶轮,水中溶解氧提高到2.0-2.2 mg/L,也表明通过加大使用功率来增加水量来提高溶气效率是可行的。
5.3 格栅前增设筛网去除短纤维和软性塑料
  人工格栅不能有效地截除短纤维和软性塑料,啄水中含有2-3cm的短纤维及塑料袋,纤维之间极易粘结成团,容易造成管路堵塞,后来在格栅处增设筛网,通过人工清理解决了这一问题。
5.4 二沉池改为溢流进水
  二沉池配水槽浮渣淤积严重,改进二沉池的屺水槽,由下端进水改为溢流进水,效果明显。

6 经济指标

  工程总投资2700多万元,其中土建工程费用900多万元,设备及原材料1100万元,工程占地14000多m2;总装机容量948kW,直接运行费用为1.18元/m2废水。

7 结语

  ①采用水解酸化—接触氧化—砂滤工艺处理纺织综合废水是可行的,吨水处理费用较低。
  ②整套处理系统运行良好,其水解酸化脱色率达70%,m(BOD5)/m(CODCr)的比值由0.3上升到0.55。
  ③整套处理系统基本无污泥产生,二沉池污泥回流入水解酸化池,通过较长停留时间,污泥消化较为彻底,降低了污泥处理成本。
  ④采用较先进的射流曝气方式和立体波纹填料,氧气的利用效率达16%[1]

参考文献:
[1] 李家珍.染料染色工业废水处理[M]。北京:化学工业出版社1999.


作者简介:肖玉南(1974—),男,湖南隆回人, 工程师,现为东华大学环境科学与丁程学院在读硕士研究生,研究水处理技术,上海东华大学199#信箱,电话(021)62378776,[email protected]

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